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2011年7月9日 星期 [ 标题导航 ] [版面导航]
     
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业务尖兵
———记州劳动模范、湖南东锰集团电解车间主任石刚

  本报特约记者   龙艾青

  6月22日,记者走进湖南东方锰业集团电解车间,尽管机器轰鸣、人头攒动,但在这个以碳酸锰粉化合液为生产原料的厂房里,路面干净、设备整洁,看不到废水、废渣的痕迹。这个厂房的管理者,正是湘西州劳动模范、湖南东锰集团电解车间主任石刚。

  现年29岁、具有大专文化程度的石刚,自2000年进入湖南东锰集团以来,先后在化合车间、压滤车间、电解车间等“苦脏累”岗位工作。这些年,他凭着一股勤学肯干、锲而不舍的精神,做一行、专一行,从一名普通工人,成长为生产一线的“大能人”。如今,在“东方锰都”花垣,熟悉石刚的人都知道,他是同行业的“业务尖兵”。 

  2004年初,东锰集团决定将所属电解锰厂从花垣城区迁移到城东郊区,石刚被安排参与搬迁工程建设。虽然没有多少工作经验,但他吃苦耐劳,认真钻研电解锰生产工序各项操作知识,并勇于献计献策,工程建设竣工后被任命为槽面班班长。期间,由于石刚力推精细化管理,实现机组产量高、成本控制最好的目标,不久后被提拔为电解车间主任。在他的管理和组织下,新的生产线产能从2006年的2万吨扩大到2008年的3万吨。

  2008年以来,面对百年罕见的特大冰冻灾害、席卷全球的金融危机以及原材料不足等带来的重重困难,石刚带领车间的全体员工负重奋进,在危机中寻找保生产、保民生、保稳定的应对举措。他从降低生产成本、谋求最佳效益入手,在车间班组大力推行“成本倒算法”。即根据金属锰的市场销售价格,锁定生产成本,做到责任到岗、指标到人,加强各生产环节的物耗、电耗等成本控制,促进了企业节能、降耗、增效。同时,完善车间内部“6S管理”机制,抓好员工队伍的“三工考核”和管理人员“三牌制度”的落实,充分调动了员工的主动性和积极性。这些措施,促成企业在危机低谷时期不停产、不减员,并实现平稳过渡,确保了职工就业,维护了社会稳定。

  在技术攻关上,石刚同样是一把好手。针对锰矿石品位低、化合难以浸出、硫酸和液氨物耗偏高的实际,他提出采用大功率排气泵对浸出工序进行技改的思路,并从2009年起,在车间内成立技术开发小组,实行联合攻关。经过4个多月的反复试验,这个技改工艺最终取得突破。实践证明,新工艺运用后,化合液整体浸出率提高了2个百分点,使矿石含锰量的提取发挥到了极致。石刚率领的攻关小组还圆满完成化合车间的“酸雾吸收塔”技术改造工程,改善了车间的操作环境,净化了厂区的环境卫生;设计并制作出“大功率洗布机”,既减少了人工操作强度,又大大降低压滤废水的排放量,提升了企业生产的清洁化水平。

  按照过去的常规工艺操作,电解生产过程阳极框损坏率高、回收率低。对此,石刚决心在电解清槽的创新上狠下功夫,自主研发了阳极框的设计构造技术。经过多次改进,这种名为“阳极框活套”的设备,于去年11月成功制作出样机,试用时能使阳极框在生产中实现多次循环利用。“目前,这种设备正在按技术标准进行生产,批量投入使用后,车间每月阳极框的使用量将由过去的1.2万个降至6000个,仅此一项,每年就可为企业节约成本20万元以上。”问及这一设备的好处,车间有关负责人如是说。

  一分耕耘,一分收获。石刚多年来扎根一线付出的艰辛、矢志不渝的追求,得到了集团领导和各级有关部门的赞许。2008年8月和2009年3月,他被集团公司评为“科技创新先进个人”、“节能降耗特别贡献工作者”;今年5月,他荣获“湘西州劳动模范”称号。

  更令石刚深感激动的是,经过组织上的长期考察和考验,他在建党90周年前夕光荣地加入了中国共产党。“这是我一生中最大的心愿!”告别记者时,石刚深情地说,他将一如既往地带领他的团队,争创新业绩,为企业的转型升级和跨越发展作出新贡献。

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